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被发电企业吐槽已久的火电脱硝电价补贴标准终于提高了,不仅如此,国家发改委还同时增加了火电的除尘电价补贴。而上述两项补贴均将通过电煤价格下降腾出的电价空间来解决资金来源。因此,业内人士表示,这或将加快火电上网电价下调步伐。
近日,国家发改委下发通知,称为支持可再生能源发展,鼓励燃煤发电企业进行脱硝、除尘改造,促进环境保护,决定适当调整可再生能源电价附加和燃煤发电企业脱硝等环保电价标准。
其中,将燃煤发电企业脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱。同时,对采用新技术进行除尘设施改造、烟尘排放浓度低于 30mg/m3(重点地区低于20mg/m3),并经环保部门验收合格的燃煤发电企业除尘成本予以适当支持,电价补偿标准为每千瓦时0.2分钱。上述价格调整自2013年9月25日起执行。
中煤远大煤炭分析师张志斌对记者表示,上调脱硝、除尘补助确实能增加电力企业的环保意愿,以脱硝电价为例,每度多补助0.2分,相当于煤价下调8元/吨。
实际上,此前由于实施火电脱硝而增加的额外投入已经让火电企业抱怨已久。2011年8月,国务院公布《“十二五”节能减排综合性工作方案》,要求新建燃煤机组全部安装脱硝设施,单机容量30万千瓦及以上燃煤机组全部加装脱硝设施。2011年11月,国家发改委对北京、浙江、山西等 14个省(区、市)符合国家政策要求的燃煤机组,上网电价在现行基础上每千瓦时加价8厘钱,用于补偿企业脱硝成本。今年1月9日,发改委下发通知规定,自2013年1月1日起,将脱硝电价试点范围扩大为全国所有燃煤发电机组。
国电集团一位负责人曾对本报介绍,据测算,国电集团新建和现役机组的脱硝成本分别为1.2分/千瓦时和1.5分/千瓦时,W形锅炉机组脱硝成本更高。扣除补贴后,公司现有脱硝机组每年需消化的运行成本高达6.1亿元。而2015年全部改造完成后,每年增加的运行成本将高达18亿元。
虽然脱硝电价补贴上调,但记者通过采访了解到,60万千瓦及百万千瓦级的机组脱硝基本能弥补亏损,甚至略有盈余,不过30万千瓦及以下机组脱硝电价仍不能完全覆盖成本。而在除尘方面,目前国内能达到上述烟尘排放浓度的燃煤机组还不多,因此火电企业要拿到补贴也并不容易。
不过,值得注意的是,发改委通知指出,在保持现有销售电价总水平不变的情况下,主要利用电煤价格下降腾出的电价空间解决上述电价调整资金来源。各省(区、市)具体电价调整方案,由省级价格主管部门研究拟订,于2013年9月10日前上报发改委审批。
张志斌认为,这其实是把难题推到了各个省,同时又默许先行下调上网电价。这也为全国范围内的下调上网电价探路。
记者也从市场上了解到,山西省的上网电价计划下调1.17分/千瓦时,销售电价不调整。如果执行,这将是山西省火电企业自2011年12月每千瓦时上调2.95分以来的首次下调。
“煤价下跌积累了将来为下调上网电价预留出奖励的补助。现阶段各省可能就要拿上网电价开刀,山西的预报就是个信号。”张志斌说。
燃控科技临时公告点评:深耕垃圾处理,期待丰收时节
燃控科技300152
研究机构:国联证券 分析师:赵心 撰写日期:2013-07-15
事件:2013年7月12日,公司公告与徐州市睢宁县人民政府签署垃圾焚烧发电项目BOT投资框架协议,本次签订的仅为合作意向书,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性,具体的合作方式和投资金额依然存在不确定性。
点评:
新签睢宁垃圾焚烧发电项目的框架协议,将进一步扩大公司的垃圾处理项目范围。继前期公司对垃圾发电项目进行整合之后,公司近期又与睢宁县人民政府新签署垃圾焚烧发电项目的框架合作协议,继续深耕垃圾焚烧发电领域,拓展项目合作范围。本次项目拟由公司采取特许经营模式,以BOT投资方式运作,随着后期的项目公司注册成立后,睢宁县人民政府与项目公司将签署城市生活垃圾《特许经营协议》,特许经营期为30年,自项目批准建设之日开始计算。本项目建设设计总规模为日处理生活垃圾800吨,预计投资额为3.8亿元,将采用热电联供方式满足城区供热需求。如果该框架协议后期能够执行,公司将拥有定州、诸城、乌海、睢宁等四大垃圾发电项目,合计日处理垃圾规模可达到2900吨,垃圾处理规模进一步扩大,其中诸城、乌海、睢宁项目将直接纳入公司的合并报表范围。随着睢宁项目的继续推进,后续将逐步进入开工建设期并将投入运营,将给公司积累更丰富的垃圾发电运营经验,进一步提升公司的综合竞争实力并带来持续的现金流入,对公司未来的业绩将产生积极的影响。
继续维持“推荐”的评级。由于该项目目前仍然是框架合作协议,对业绩的贡献为时尚早,我们维持原来的盈利预测,预计13年、14年、15年每股收益分别为0.41元、0.55元和0.73元,以7月11日收盘价8.97元计算,对应的市盈率分别为22倍、16倍、12倍。由于公司未来将深耕垃圾发电项目,不断投入更多的资源
积累垃圾发电项目经验,随着该项目后期投入运营,将对公司的业绩影响积极,并且将持续改善公司的现金流,是值得长期跟踪的投资标的,我们继续维持长期“推荐”的评级。风险提示:垃圾发电项目进程慢于预期的风险。
龙源技术中报点评:低氮业务持续高增长
龙源技术300105
研究机构:华泰证券 分析师:程鹏 撰写日期:2013-08-01
主业毛利率下滑、销售费用激增,拖累净利润下滑63%。2013年上半年公司营业收入3.88亿元,同比增长4.9%,归属上市公司股东净利润2673万元,同比下滑63%;每股收益0.09元。市场竞争加剧、收入结构变化导致主营毛利率下滑和销售费用的增长是导致净利润下滑的主要原因。其中销售费用6778万元,同比增加4250万元,销售费用激增的原因包括签约订单大幅增加和部分完工产品改造、完善所致;其中售后领料一项同比增加2230万元,是当期净利润的83%。
低氮业务收入增长93%,其持续高增长可期。上半年公司完成低氮改造30台,同比增加15台;实现收入2.6亿元,同比增长93%,毛利率略下滑1.1 个百分点。公司低氮业务虽面临越加激烈的市场竞争,但凭借技术优势和丰富的工程实例,其竞争优势显著。低氮改造市场目前仍处于爆发期,目前公司低氮业务订单饱满,我们预期全年仍将实现60-70%的增长,毛利率稳定在30%以上。
余热项目下半年或确认收入,未来仍有望高成长。报告期内,公司除低氮业务外的主营收入下滑45.7%,主营业务毛利率下滑3.14个百分点。余热利用业务未确认收入,而去年同期为0.96亿元收入、毛利0.33亿元。根据公司2012年报披露余热业务在执行待确认的订单超过1.88亿元,新签订单1.05亿元。我们预计余热项目有望在下半年确认收入。电厂余热利用改造符合节能环保的方向,且为电力企业带来良好的经济效益,因而我们预计余热改造需求将快速释放,公司仍将大力拓展该业务。其他业务中,受制于电力行业新机组建设放缓和竞争加剧,微油点火业务下滑50%;等离子业务虽实现约10%的收入增长,但毛利下滑8.3%。
评级:增持。我们预计公司2013-2015年EPS分别为0.84、1.09、1.29元。受低氮改造和余热业务推动,公司业绩持续快速增长可期。我们认为公司中报业绩大幅下滑的利空已被市场充分消化,且其核心竞争力并未改变;公司目前估值低于行业平均水平,维持公司“增持”评级;合理股价区间为 21.6-25.2元。
风险提示:低氮改造市场竞争加剧导致毛利率水平下滑的风险;脱硝市场空间释放速度慢于预期;脱硝改造高峰后公司难以找到业绩新的增长点。 |
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